深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用

2020-12-10 08:38作者:黃孟斌,邵志昌,楊頌,張偉德,楊峰,武洋 

導讀

2019年7月,清時捷和《凈水技術(shù)》雜志聯(lián)合設(shè)立了“供排水企業(yè)運行及管理成果專欄”。眾多行業(yè)專家依據(jù)多年的從業(yè)經(jīng)驗,結(jié)合水廠的實際情況,分享了他們所在單位在日常運行管理中實際生產(chǎn)運行遇到的問題以及所采用的應(yīng)對策略。

本次帶來了深圳市深水寶安水務(wù)集團有限公司分享的——深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用,看看他們在水廠嗅味物質(zhì)控制處理這方面給我們帶來了哪些實踐經(jīng)驗。

深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用

黃孟斌,邵志昌,楊頌,張偉德,楊峰,武洋

(深圳市深水寶安水務(wù)集團有限公司,廣東深圳,518001)

嗅味作為水質(zhì)的物理感官性狀,會嚴重損害飲用水的質(zhì)量,直接影響水的可飲性[1],用戶飲用后可能會出現(xiàn)惡心、腹瀉等不良癥狀。人們要求解決飲用水中嗅味問題的呼聲越來越強烈[2]

水源水的嗅味問題主要由水中的藻類代謝物包括2-甲基異莰醇(2-MIB)引起[3]。當前,我國自來水廠多采用常規(guī)處理工藝(混凝→沉淀→過濾→消毒),對嗅味物質(zhì)的去除效果有限[4]。因此,探索通過常規(guī)工藝優(yōu)化以實現(xiàn)嗅味物質(zhì)有效控制的技術(shù)措施,是極其重要和緊迫的。

本文以2-MIB為主要控制目標,研究水廠粉末活性炭吸附去除工藝、沿程非破壁除藻方法的關(guān)鍵技術(shù),通過工藝優(yōu)化和技術(shù)改造集成,將研究成果在深圳市長流陂水廠進行示范應(yīng)用,基本建立了以預處理(高錳酸鉀、粉炭)強化混凝、石英砂過濾、加氯消毒的多級屏障嗅味物質(zhì)的全流程控制技術(shù),出廠水2-MIB濃度的控制得到了全面保障。

1、水廠概況

長流陂水廠位于沙井街道新玉路,占地面積為10.3萬m2,設(shè)計規(guī)模為35萬m3/d;分四期建設(shè),一期為5萬m3/d,二、三、四期分別為10萬m3/d。水廠常規(guī)凈水工藝如圖1所示。

圖1 長流陂水廠示范前工藝流程圖

Fig.1 Process Flow before Demonstration of Changliupi Water Treatment Plant (WTP)

2、水質(zhì)及水廠現(xiàn)狀分析

(1)原水水質(zhì)

原水水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標準。pH值波動大,在6.89~9.76;總磷、總氮、五日生化需氧量長期不合格;鐵、錳季節(jié)性超標;耐氯片狀菌群不間斷出現(xiàn),原水微生物指標嚴峻。

(2)水源高藻所致的嗅味問題

4月-8月,水廠季節(jié)性高藻暴發(fā),最高達1.7×108個/L,產(chǎn)嗅藻類帶來的嗅味問題突出。其中,優(yōu)勢藻種是假魚腥藻和顫藻為代表的藍藻類[5],約占藻類總生物量的50%~60%;屬于產(chǎn)嗅藻的假魚腥藻數(shù)量高達107個/L,導致近些年原水經(jīng)常出現(xiàn)2-MIB異常增高的情況。原水中2-MIB濃度為40~60 ng/L,夏季最高可達98.82 ng/L。

(3)水廠投藥系統(tǒng)設(shè)施落后

完善的藥劑投加系統(tǒng)是保障水廠穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),而長流陂水廠現(xiàn)狀加藥設(shè)施簡陋、布置分散,應(yīng)對水質(zhì)突變能力差;水廠無粉末活性炭投加系統(tǒng)和高錳酸鉀投加設(shè)備設(shè)施,無法有效應(yīng)對季節(jié)性高藻暴發(fā)時帶來的水質(zhì)問題。因此,增加優(yōu)質(zhì)的投藥系統(tǒng),以及與現(xiàn)有工藝系統(tǒng)耦合,強化對藻類的去除,是有效應(yīng)對嗅味問題的關(guān)鍵。

(4)水處理構(gòu)筑物效能差

斜管沉淀池效率低,管徑為25 mm的傳統(tǒng)型蜂窩斜管存在過水斷面偏小、易跑礬花、斜管掛泥快、滑泥不順暢和積泥多等問題;濾池反沖洗系統(tǒng)老舊,沖洗強度偏低,沖洗不徹底,導致藻類易穿過濾料層進入清水池,加氯氧化藻類后,釋放嗅味物質(zhì);清水池混合效果差,現(xiàn)有三、四期清水池由于導流墻間距過寬(平均寬度為12.14 m)、長寬比較小(14.6),水流速度緩慢,存在死水區(qū)和滯留區(qū),混合效果差,需投加更多的氯化消毒劑來保障消毒效果,從而加速了清水池中殘留藻細胞破裂和嗅味物質(zhì)釋放。

3、前期試驗探索

針對原水水質(zhì)特點及水廠存在的嗅味問題,從活性炭吸附優(yōu)選、氧化除藻以及生物降解方面進行了試驗研究,初步確定了適合水廠嗅味問題的聯(lián)合處理技術(shù)。

3.1粉末活性炭吸附技術(shù)

(1)選擇粉末活性炭吸附去除2-MIB類嗅味物質(zhì)時應(yīng)考慮:①活性炭的微孔特征,以微孔孔容為主要參考的篩選指標,建議采用微孔孔容為0.2 cm3/g以上的活性炭,如表1所示;②粒徑對粉末活性炭的吸附作用也有較大的影響,粒徑越小,吸附嗅味物質(zhì)效果越好,適當選擇目數(shù)較大的活性炭,建議采用250~350目的活性炭。

表1活性炭吸附量與2-MIB相關(guān)性分析

Tab.1 Correlation Analysis between Adsorption Capacity of Activated Carbon and 2-MIB

(2)由表1可知,r代表曲線斜率,p代表曲線x=0時y值。活性炭吸附2-MIB的性能與其微孔特性(比表面積和微孔孔容)顯著正相關(guān),與其比表面積及總孔容的相關(guān)特性不顯著,這說明有較多微孔結(jié)構(gòu)的活性炭對嗅味物質(zhì)具有較好的吸附性能。綜合考慮利用活性炭去除水中典型物質(zhì)的效能及投加量,建議活性炭的孔容控制在0.2 cm3/g。粉末活性炭投加后的吸附時間宜控制在1~1.5 h。對2-MIB來說,可以利用其90%的吸附性能,在原水2-MIB濃度不超過100 ng/L的條件下,投加20~30 mg/L的粉末活性炭,保證出廠水2-MIB控制在閾值(10 ng/L)以下。

圖2可知,Ct/C0表示吸附量,2-MIB在90~120 min可達到吸附平衡,GSM在30~60 min內(nèi)即達到吸附平衡,能夠最大程度地發(fā)揮其吸附能力。示范工程因投加條件限制,投加活性炭的吸附時間能達到1~1.5 h,2-MIB基本能夠利用其約90%的吸附性能。

圖2 活性炭的吸附平衡曲線

Fig 2 Adsorption Equilibrium Curve of Activated Carbon

3.2氧化除藻技術(shù)優(yōu)化

(1)以產(chǎn)嗅藻——假魚腥藻為試驗對象,研究KMnO4、Cl2、O3這3種氧化劑的作用效果,發(fā)現(xiàn)其破壞藻細胞后產(chǎn)生的2-MIB濃度各不相同。對Cl2來說,其破壁能力高于O3、KMnO4,3種投加量的Cl2在反應(yīng)進行10 min時均已破壞,其胞外2-MIB濃度隨著反應(yīng)時間的上升而上升,幾乎沒有氧化去除。對O3來說,在0.2 mg/L的低投加量時,胞內(nèi)外2-MIB濃度變化不大,對藻細胞無明顯破壞;當投加量增至0.5 mg/L時,藻細胞被破壞,胞外2-MIB濃度逐漸上升,隨著反應(yīng)的進行,部分2-MIB得到降解,濃度有一定的下降。但是,O3通常作為深度處理技術(shù)應(yīng)用,常規(guī)工藝條件下作為預處理,從成本上來說并不合適。對于1.0 mg/L的KMnO4,藻細胞基本沒有破壞,胞外2-MIB濃度無明顯變化,只有在高投加量條件下,胞外2-MIB濃度才會出現(xiàn)顯著升高。因而,對產(chǎn)嗅藻類來說,KMnO4的氧化特性滿足適度預氧化的需要。

(2)對水廠原水進行預氧化試驗,發(fā)現(xiàn)與投加量為1.2 mg/L的NaClO和0.6 mg/L的ClO2相比,投加量為0.2 mg/L的KMnO4對藻細胞的去除率不高,但結(jié)合后續(xù)的混凝沉淀試驗,KMnO4對藻細胞的去除顯著提升,且無明顯藻細胞破裂現(xiàn)象。說明,經(jīng)過適度KMnO4氧化后,可以滿足強化混凝去除產(chǎn)嗅藻細胞、避免嗅味物質(zhì)釋放的需求。因而,KMnO4投加量基本控制在0.1~0.3 mg/L。

4、示范工程改造內(nèi)容

結(jié)合水廠的水質(zhì)提升需求和嗅味控制工程應(yīng)用示范的要求,對水廠進行升級改造。主要核心內(nèi)容為吸附去除技術(shù)和沿程非破壁除藻技術(shù),其工藝流程為:原水-預處理(高錳酸鉀、粉炭)-機械混合池-隔板/網(wǎng)格反應(yīng)池-斜管沉淀池-砂濾池-加氯消毒-清水池。

改造內(nèi)容是預處理工藝的優(yōu)化,利用KMnO4適度的預氧化作用,達到強化混凝的效果,避免藻類胞內(nèi)嗅味物質(zhì)的釋放;通過粉炭吸附,去除大部分胞外的嗅味物質(zhì),利用后續(xù)的沉淀混凝和過濾工藝,實現(xiàn)對藻細胞的截流去除;通過沉淀池及濾池系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)反沖和排泥的優(yōu)化,降低藻類及嗅味物質(zhì)二次進入工藝池的風險;優(yōu)化消毒投加工藝,防止后續(xù)加氯消毒過程中嗅味物質(zhì)的釋放,從而實現(xiàn)嗅味物質(zhì)的多屏障控制技術(shù)示范功能[5]。升級改造后的工藝流程如圖3所示。

圖3 改造后示范工程工藝流程

Fig.3 Process Flow Chart of the Demonstration Project after Transformation

5、示范工程技術(shù)設(shè)計

5.1吸附去除技術(shù)

新增1套一體化粉末活性炭投加系統(tǒng),設(shè)計投加量為50 mg/L,儲存量為35 t,配藥濃度為10%,投加點設(shè)置在原水總管。試驗確定粉末活性炭投加量為20~30 mg/L,接觸時間保持在60 min以上,從而吸附去除原水中已有的嗅味物質(zhì)。

5.2沿程非破壁除藻技術(shù)

(1)替代Cl2預氧化技術(shù):采用KMnO4替代Cl2預氧化,投加量控制在0.1~0.3 mg/L,配藥濃度為3%,減少預氧化引起的藻細胞破壁情況,從而降低細胞破碎產(chǎn)生的致嗅物質(zhì)釋放。

2)強化混凝沉淀技術(shù):采用新型U型斜管代替?zhèn)鹘y(tǒng)蜂窩型斜管,優(yōu)化自控排泥方式,進一步強化混凝效果,提高對藻細胞的沉淀去除,同時減少沉淀池積泥引起的嗅味物質(zhì)釋放。

(3)濾池反沖洗系統(tǒng)改造:新增反沖洗水泵2臺,流量為1400 m3/h,H=11 m,變頻控制;羅茨鼓風機2臺,Q=100 m3/min,變頻控制,代替原有流量偏小的反沖洗水泵和鼓風機,改善濾池反沖洗效果,保持濾池良好的過濾效果,提高濾池對藻類的截流作用。

(4)清水池消毒工藝優(yōu)化:改造清水池的導流墻,導流墻間距平均寬度為7.7 m。水流廊道長寬比為59.7,L/D>50,提高了消毒效果,控制氯化消毒劑的使用量,可避免藻類細胞破裂;優(yōu)化NaClO投加系統(tǒng),采用模糊控制算法改進常規(guī)的PID控制器,使NaClO投加自控系統(tǒng)穩(wěn)定性更好,可精確控制NaClO的投加量,減少過度投加而加劇藻細胞破碎。

6、技術(shù)應(yīng)用運行效果

(1)通過全流程非破壁除藻、粉末活性炭吸附技術(shù)的應(yīng)用,嗅味物質(zhì)的去除效果改善明顯,其去除率平均值為90.27%,較改造前提高了48.9%,出廠水的2-MIB濃度基本上低于5 ng/L。

表2 示范工程前后的2-MIB去除效果對比

Tab.2 Comparison of 2-MIB Removal Effect before and after the Demonstration Project

表2可知:改造前出廠水的2-MIB濃度長期超出標準(10 ng/L);改造后穩(wěn)定運行的出廠水2-MIB濃度低于5 ng/L,符合要求,表示示范工程對2-MIB起到了很好的去除效果。

(2)通過優(yōu)化預氧化工藝,采用KMnO4代替Cl2預氧化工藝,藻細胞基本無破碎現(xiàn)象。因此,經(jīng)過預處理后,2-MIB含量基本不變,KMnO4預氧化基本不會導致藻細胞2-MIB的釋放。

(3)改造斜管沉淀池和優(yōu)化沉淀池排泥控制技術(shù)大大提高了除藻效果。改造前后,沉淀池除藻率提升了10.06%,出廠水總藻數(shù)下降了80.0%。

(4)本次示范工程單位制水成本為0.0693元/m3,相比同類型水廠、同等規(guī)模的工藝,改造成本較低表3所示。

表3 單方制水成本費用明細

Tab.3 Costs List of Unilateral Water Production

7、結(jié)語

為控制嗅味物質(zhì)2-MIB的產(chǎn)生,長流陂水廠通過工藝優(yōu)化升級改造,以沿程降藻為核心,以活性炭吸附技術(shù)為主要手段,以不破碎藻體的除藻工藝流程為導向,從粉末活性炭選擇優(yōu)化、產(chǎn)嗅藻強化去除、消毒工藝優(yōu)化等方面著手,形成了1套多級屏障嗅味物質(zhì)的全流程控制技術(shù)。采用全流程工藝強化相結(jié)合的技術(shù)方法實現(xiàn)了嗅味物質(zhì)的控制,充分保障了水廠的供水水質(zhì)安全。


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參考文獻

[1] 楊飛飛,張亞娟,方月英,等.藻類及嗅味物質(zhì)生產(chǎn)性試驗分析[J].凈水技術(shù),2019,38(2):18-21.

[2] 李勇,陳超,張曉健,等.飲用水中典型致嗅物質(zhì)去除技術(shù)研究[J].環(huán)境科學,2008,29(11):3049-3050.

[3] 胡濤.飲用水嗅味問題及其分析方法研究進展[J].凈水技術(shù),2019,38(s1):11-14.

[4] 李璐瑋.飲用水中醛類特征嗅味物質(zhì)的氧化去除技術(shù)研究[D].北京:北京建筑大學,2018.

[5] 馬曉雁,張澤華,王紅宇,等.高鐵酸鉀對水中藻類及其次生嗅味污染物二甲基三硫醚同步去除研究[J].環(huán)境科學,2013,34(5):1767-1768.


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