深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用2020-12-10 08:38作者:黃孟斌,邵志昌,楊頌,張偉德,楊峰,武洋
2019年7月,清時捷和《凈水技術(shù)》雜志聯(lián)合設(shè)立了“供排水企業(yè)運行及管理成果專欄”。眾多行業(yè)專家依據(jù)多年的從業(yè)經(jīng)驗,結(jié)合水廠的實際情況,分享了他們所在單位在日常運行管理中實際生產(chǎn)運行遇到的問題以及所采用的應(yīng)對策略。 本次帶來了深圳市深水寶安水務(wù)集團有限公司分享的——深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用,看看他們在水廠嗅味物質(zhì)控制處理這方面給我們帶來了哪些實踐經(jīng)驗。 深圳市某水廠嗅味物質(zhì)全流程控制技術(shù)應(yīng)用 黃孟斌,邵志昌,楊頌,張偉德,楊峰,武洋 (深圳市深水寶安水務(wù)集團有限公司,廣東深圳,518001) 嗅味作為水質(zhì)的物理感官性狀,會嚴重損害飲用水的質(zhì)量,直接影響水的可飲性[1],用戶飲用后可能會出現(xiàn)惡心、腹瀉等不良癥狀。人們要求解決飲用水中嗅味問題的呼聲越來越強烈[2]。 水源水的嗅味問題主要由水中的藻類代謝物包括2-甲基異莰醇(2-MIB)引起[3]。當前,我國自來水廠多采用常規(guī)處理工藝(混凝→沉淀→過濾→消毒),對嗅味物質(zhì)的去除效果有限[4]。因此,探索通過常規(guī)工藝優(yōu)化以實現(xiàn)嗅味物質(zhì)有效控制的技術(shù)措施,是極其重要和緊迫的。 本文以2-MIB為主要控制目標,研究水廠粉末活性炭吸附去除工藝、沿程非破壁除藻方法的關(guān)鍵技術(shù),通過工藝優(yōu)化和技術(shù)改造集成,將研究成果在深圳市長流陂水廠進行示范應(yīng)用,基本建立了以預處理(高錳酸鉀、粉炭)強化混凝、石英砂過濾、加氯消毒的多級屏障嗅味物質(zhì)的全流程控制技術(shù),出廠水2-MIB濃度的控制得到了全面保障。 1、水廠概況 長流陂水廠位于沙井街道新玉路,占地面積為10.3萬m2,設(shè)計規(guī)模為35萬m3/d;分四期建設(shè),一期為5萬m3/d,二、三、四期分別為10萬m3/d。水廠常規(guī)凈水工藝如圖1所示。 圖1 長流陂水廠示范前工藝流程圖 Fig.1 Process Flow before Demonstration of Changliupi Water Treatment Plant (WTP) 2、水質(zhì)及水廠現(xiàn)狀分析 (1)原水水質(zhì) 原水水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水質(zhì)標準。pH值波動大,在6.89~9.76;總磷、總氮、五日生化需氧量長期不合格;鐵、錳季節(jié)性超標;耐氯片狀菌群不間斷出現(xiàn),原水微生物指標嚴峻。 (2)水源高藻所致的嗅味問題 4月-8月,水廠季節(jié)性高藻暴發(fā),最高達1.7×108個/L,產(chǎn)嗅藻類帶來的嗅味問題突出。其中,優(yōu)勢藻種是假魚腥藻和顫藻為代表的藍藻類[5],約占藻類總生物量的50%~60%;屬于產(chǎn)嗅藻的假魚腥藻數(shù)量高達107個/L,導致近些年原水經(jīng)常出現(xiàn)2-MIB異常增高的情況。原水中2-MIB濃度為40~60 ng/L,夏季最高可達98.82 ng/L。 (3)水廠投藥系統(tǒng)設(shè)施落后 完善的藥劑投加系統(tǒng)是保障水廠穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),而長流陂水廠現(xiàn)狀加藥設(shè)施簡陋、布置分散,應(yīng)對水質(zhì)突變能力差;水廠無粉末活性炭投加系統(tǒng)和高錳酸鉀投加設(shè)備設(shè)施,無法有效應(yīng)對季節(jié)性高藻暴發(fā)時帶來的水質(zhì)問題。因此,增加優(yōu)質(zhì)的投藥系統(tǒng),以及與現(xiàn)有工藝系統(tǒng)耦合,強化對藻類的去除,是有效應(yīng)對嗅味問題的關(guān)鍵。 (4)水處理構(gòu)筑物效能差 斜管沉淀池效率低,管徑為25 mm的傳統(tǒng)型蜂窩斜管存在過水斷面偏小、易跑礬花、斜管掛泥快、滑泥不順暢和積泥多等問題;濾池反沖洗系統(tǒng)老舊,沖洗強度偏低,沖洗不徹底,導致藻類易穿過濾料層進入清水池,加氯氧化藻類后,釋放嗅味物質(zhì);清水池混合效果差,現(xiàn)有三、四期清水池由于導流墻間距過寬(平均寬度為12.14 m)、長寬比較小(14.6),水流速度緩慢,存在死水區(qū)和滯留區(qū),混合效果差,需投加更多的氯化消毒劑來保障消毒效果,從而加速了清水池中殘留藻細胞破裂和嗅味物質(zhì)釋放。 3、前期試驗探索 針對原水水質(zhì)特點及水廠存在的嗅味問題,從活性炭吸附優(yōu)選、氧化除藻以及生物降解方面進行了試驗研究,初步確定了適合水廠嗅味問題的聯(lián)合處理技術(shù)。 3.1粉末活性炭吸附技術(shù) (1)選擇粉末活性炭吸附去除2-MIB類嗅味物質(zhì)時應(yīng)考慮:①活性炭的微孔特征,以微孔孔容為主要參考的篩選指標,建議采用微孔孔容為0.2 cm3/g以上的活性炭,如表1所示;②粒徑對粉末活性炭的吸附作用也有較大的影響,粒徑越小,吸附嗅味物質(zhì)效果越好,適當選擇目數(shù)較大的活性炭,建議采用250~350目的活性炭。 表1活性炭吸附量與2-MIB相關(guān)性分析 Tab.1 Correlation Analysis between Adsorption Capacity of Activated Carbon and 2-MIB (2)由表1可知,r代表曲線斜率,p代表曲線x=0時y值。活性炭吸附2-MIB的性能與其微孔特性(比表面積和微孔孔容)顯著正相關(guān),與其比表面積及總孔容的相關(guān)特性不顯著,這說明有較多微孔結(jié)構(gòu)的活性炭對嗅味物質(zhì)具有較好的吸附性能。綜合考慮利用活性炭去除水中典型物質(zhì)的效能及投加量,建議活性炭的孔容控制在0.2 cm3/g。粉末活性炭投加后的吸附時間宜控制在1~1.5 h。對2-MIB來說,可以利用其90%的吸附性能,在原水2-MIB濃度不超過100 ng/L的條件下,投加20~30 mg/L的粉末活性炭,保證出廠水2-MIB控制在閾值(10 ng/L)以下。 由圖2可知,Ct/C0表示吸附量,2-MIB在90~120 min可達到吸附平衡,GSM在30~60 min內(nèi)即達到吸附平衡,能夠最大程度地發(fā)揮其吸附能力。示范工程因投加條件限制,投加活性炭的吸附時間能達到1~1.5 h,2-MIB基本能夠利用其約90%的吸附性能。 圖2 活性炭的吸附平衡曲線 Fig 2 Adsorption Equilibrium Curve of Activated Carbon 3.2氧化除藻技術(shù)優(yōu)化 (1)以產(chǎn)嗅藻——假魚腥藻為試驗對象,研究KMnO4、Cl2、O3這3種氧化劑的作用效果,發(fā)現(xiàn)其破壞藻細胞后產(chǎn)生的2-MIB濃度各不相同。對Cl2來說,其破壁能力高于O3、KMnO4,3種投加量的Cl2在反應(yīng)進行10 min時均已破壞,其胞外2-MIB濃度隨著反應(yīng)時間的上升而上升,幾乎沒有氧化去除。對O3來說,在0.2 mg/L的低投加量時,胞內(nèi)外2-MIB濃度變化不大,對藻細胞無明顯破壞;當投加量增至0.5 mg/L時,藻細胞被破壞,胞外2-MIB濃度逐漸上升,隨著反應(yīng)的進行,部分2-MIB得到降解,濃度有一定的下降。但是,O3通常作為深度處理技術(shù)應(yīng)用,常規(guī)工藝條件下作為預處理,從成本上來說并不合適。對于1.0 mg/L的KMnO4,藻細胞基本沒有破壞,胞外2-MIB濃度無明顯變化,只有在高投加量條件下,胞外2-MIB濃度才會出現(xiàn)顯著升高。因而,對產(chǎn)嗅藻類來說,KMnO4的氧化特性滿足適度預氧化的需要。 (2)對水廠原水進行預氧化試驗,發(fā)現(xiàn)與投加量為1.2 mg/L的NaClO和0.6 mg/L的ClO2相比,投加量為0.2 mg/L的KMnO4對藻細胞的去除率不高,但結(jié)合后續(xù)的混凝沉淀試驗,KMnO4對藻細胞的去除顯著提升,且無明顯藻細胞破裂現(xiàn)象。說明,經(jīng)過適度KMnO4氧化后,可以滿足強化混凝去除產(chǎn)嗅藻細胞、避免嗅味物質(zhì)釋放的需求。因而,KMnO4投加量基本控制在0.1~0.3 mg/L。 4、示范工程改造內(nèi)容 結(jié)合水廠的水質(zhì)提升需求和嗅味控制工程應(yīng)用示范的要求,對水廠進行升級改造。主要核心內(nèi)容為吸附去除技術(shù)和沿程非破壁除藻技術(shù),其工藝流程為:原水-預處理(高錳酸鉀、粉炭)-機械混合池-隔板/網(wǎng)格反應(yīng)池-斜管沉淀池-砂濾池-加氯消毒-清水池。 改造內(nèi)容是預處理工藝的優(yōu)化,利用KMnO4適度的預氧化作用,達到強化混凝的效果,避免藻類胞內(nèi)嗅味物質(zhì)的釋放;通過粉炭吸附,去除大部分胞外的嗅味物質(zhì),利用后續(xù)的沉淀混凝和過濾工藝,實現(xiàn)對藻細胞的截流去除;通過沉淀池及濾池系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)反沖和排泥的優(yōu)化,降低藻類及嗅味物質(zhì)二次進入工藝池的風險;優(yōu)化消毒投加工藝,防止后續(xù)加氯消毒過程中嗅味物質(zhì)的釋放,從而實現(xiàn)嗅味物質(zhì)的多屏障控制技術(shù)示范功能[5]。升級改造后的工藝流程如圖3所示。 圖3 改造后示范工程工藝流程 Fig.3 Process Flow Chart of the Demonstration Project after Transformation 5、示范工程技術(shù)設(shè)計 5.1吸附去除技術(shù) 新增1套一體化粉末活性炭投加系統(tǒng),設(shè)計投加量為50 mg/L,儲存量為35 t,配藥濃度為10%,投加點設(shè)置在原水總管。試驗確定粉末活性炭投加量為20~30 mg/L,接觸時間保持在60 min以上,從而吸附去除原水中已有的嗅味物質(zhì)。 5.2沿程非破壁除藻技術(shù) (1)替代Cl2預氧化技術(shù):采用KMnO4替代Cl2預氧化,投加量控制在0.1~0.3 mg/L,配藥濃度為3%,減少預氧化引起的藻細胞破壁情況,從而降低細胞破碎產(chǎn)生的致嗅物質(zhì)釋放。 (2)強化混凝沉淀技術(shù):采用新型U型斜管代替?zhèn)鹘y(tǒng)蜂窩型斜管,優(yōu)化自控排泥方式,進一步強化混凝效果,提高對藻細胞的沉淀去除,同時減少沉淀池積泥引起的嗅味物質(zhì)釋放。 (3)濾池反沖洗系統(tǒng)改造:新增反沖洗水泵2臺,流量為1400 m3/h,H=11 m,變頻控制;羅茨鼓風機2臺,Q=100 m3/min,變頻控制,代替原有流量偏小的反沖洗水泵和鼓風機,改善濾池反沖洗效果,保持濾池良好的過濾效果,提高濾池對藻類的截流作用。 (4)清水池消毒工藝優(yōu)化:改造清水池的導流墻,導流墻間距平均寬度為7.7 m。水流廊道長寬比為59.7,L/D>50,提高了消毒效果,控制氯化消毒劑的使用量,可避免藻類細胞破裂;優(yōu)化NaClO投加系統(tǒng),采用模糊控制算法改進常規(guī)的PID控制器,使NaClO投加自控系統(tǒng)穩(wěn)定性更好,可精確控制NaClO的投加量,減少過度投加而加劇藻細胞破碎。 6、技術(shù)應(yīng)用運行效果 (1)通過全流程非破壁除藻、粉末活性炭吸附技術(shù)的應(yīng)用,嗅味物質(zhì)的去除效果改善明顯,其去除率平均值為90.27%,較改造前提高了48.9%,出廠水的2-MIB濃度基本上低于5 ng/L。 表2 示范工程前后的2-MIB去除效果對比 Tab.2 Comparison of 2-MIB Removal Effect before and after the Demonstration Project 由表2可知:改造前出廠水的2-MIB濃度長期超出標準(10 ng/L);改造后穩(wěn)定運行的出廠水2-MIB濃度低于5 ng/L,符合要求,表示示范工程對2-MIB起到了很好的去除效果。 (2)通過優(yōu)化預氧化工藝,采用KMnO4代替Cl2預氧化工藝,藻細胞基本無破碎現(xiàn)象。因此,經(jīng)過預處理后,2-MIB含量基本不變,KMnO4預氧化基本不會導致藻細胞2-MIB的釋放。 (3)改造斜管沉淀池和優(yōu)化沉淀池排泥控制技術(shù)大大提高了除藻效果。改造前后,沉淀池除藻率提升了10.06%,出廠水總藻數(shù)下降了80.0%。 (4)本次示范工程單位制水成本為0.0693元/m3,相比同類型水廠、同等規(guī)模的工藝,改造成本較低,表3所示。 表3 單方制水成本費用明細 Tab.3 Costs List of Unilateral Water Production 7、結(jié)語 為控制嗅味物質(zhì)2-MIB的產(chǎn)生,長流陂水廠通過工藝優(yōu)化升級改造,以沿程降藻為核心,以活性炭吸附技術(shù)為主要手段,以不破碎藻體的除藻工藝流程為導向,從粉末活性炭選擇優(yōu)化、產(chǎn)嗅藻強化去除、消毒工藝優(yōu)化等方面著手,形成了1套多級屏障嗅味物質(zhì)的全流程控制技術(shù)。采用全流程工藝強化相結(jié)合的技術(shù)方法實現(xiàn)了嗅味物質(zhì)的控制,充分保障了水廠的供水水質(zhì)安全。 - END - 關(guān)于專欄的更多詳細信息,請點擊“閱讀原文”進行了解! 參考文獻 清時捷”供排水企業(yè)運行及管理成果專欄 征稿內(nèi)容:我國基層水廠、污水廠日常工作中的科技創(chuàng)新、技改創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新或管理創(chuàng)新等。 特色服務(wù):快速審稿錄用、版面費全免、快速發(fā)表優(yōu)先出版、責編一對一修改指導、稿酬、清時捷杯專欄優(yōu)秀論文獎。 投稿方式:網(wǎng)址http://zsjs.cbpt.cnki.net/,按流程投稿并在擬投稿欄目中選擇“清時捷供排水企業(yè)運行及管理成果專欄”。 ●往期推薦 ● 長 按 關(guān) 注 清時捷公眾號 微信號 : sinsche-com 聯(lián)系熱線:400-660-7869 免責聲明 微信圖片系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供分享不作商業(yè)用途,版權(quán)歸原作者和原出處所有。如原版權(quán)所有者不同意轉(zhuǎn)載的,請及時聯(lián)系我們(0755-21033425),我們會立即刪除,謝謝! |